2025-04-27
陳萬(wàn)法
(山東魯碧建材有限公司)
引言
某公司3號礦渣微粉立磨生產(chǎn)線(xiàn)于2010年底投產(chǎn),其喂料系統由分隔輪、皮帶及皮帶秤組成。在2016年3月至6月的生產(chǎn)運行過(guò)程中,會(huì )偶然產(chǎn)生這樣的故障:入磨皮帶秤全速運轉造成磨機振動(dòng)大跳停,開(kāi)機后自然恢復正常。本文介紹該故障產(chǎn)生的原因及解決辦法,以供參考。
01 入磨皮帶秤的工作原理
該入磨皮帶秤系電子皮帶秤,其專(zhuān)用于各種散狀、粉狀物料的給料,在給料過(guò)程中對其物料進(jìn)行連續動(dòng)態(tài)稱(chēng)量、累計和流量控制,適合定量給料機、配料皮帶秤、電子計量皮帶秤、皮帶速度檢測裝置等,廣泛應用于電力、煤炭、冶金、礦山、化工、建材等行業(yè)散狀物料的計量及稱(chēng)重給料控制。其工作原理是:稱(chēng)重給料機將經(jīng)過(guò)皮帶上的物料,通過(guò)稱(chēng)重秤架下的稱(chēng)重傳感器進(jìn)行檢測重量,以確定皮帶上的物料重量;裝在尾部滾筒或旋轉設備上的數字式測速傳感器,連續測量給料速度,該速度傳感器的脈沖輸出正比于皮帶速度;速度信號與重量信號一起送入皮帶給料機控制器,產(chǎn)生并顯示累計量/瞬時(shí)流量。給料控制器將該流量與設定流量進(jìn)行比較,由控制器輸出信號控制變頻器調速,實(shí)現定量給料的要求。
02 故障情況
在立磨系統運行過(guò)程中,會(huì )偶然發(fā)生皮帶秤瞬間不受遠程中控設定給料量的操作,一直保持全速運轉,反饋臺時(shí)突變到最大(最大臺時(shí)150tm),如不及時(shí)停止喂料系統,入磨水渣會(huì )急劇增加,造成磨機振動(dòng)增大,主電機電流升高,最終造成磨主電機故障跳閘。令人不解的是:在主電機跳閘后,重新啟動(dòng)磨機系統和喂料系統后,入磨皮帶秤卻在大多數情況下也能重新恢復正常,并可能正常運行相當長(cháng)的時(shí)間(數小時(shí)甚至數天)。
03 原因分析及改進(jìn)措施
該皮帶秤控制原理圖見(jiàn)圖1。
開(kāi)始判斷是PLC輸出模塊存在干擾,經(jīng)過(guò)細致檢查接地情況,并更換了PLC輸出模塊,連續運行了幾天,仍舊存在該故障。后來(lái),檢查皮帶秤表頭,并對現場(chǎng)皮帶秤的稱(chēng)重傳感器和速度傳感器都進(jìn)行了系統檢測和更換,沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題,隨后我們重新對皮帶秤進(jìn)行了零點(diǎn)標定和實(shí)物標定,故障還是沒(méi)有得到有效解決。最后,在不經(jīng)意中發(fā)現了一個(gè)細節,控制皮帶秤電機的變頻器采用西門(mén)子MM420變頻器,由于該變頻器的頻率給定只能接收電壓信號(0~10VDC),而皮帶秤表頭輸出給變頻器的信號為4~20mA,故端子上需要并聯(lián)一個(gè)250Ω的電阻。在端子并聯(lián)電阻接線(xiàn)過(guò)程中,并聯(lián)電阻的一端與變頻器壓線(xiàn)端子存在輕微虛接現象,重新對該接線(xiàn)端子緊固處理后故障解除。
04 結束語(yǔ)
引起皮帶秤全速運轉故障的原因有臺時(shí)給定信號失真、皮帶秤控制器損壞、稱(chēng)重傳感器或速度傳感器信號異常、變頻器信號異常等等。該公司出現該故障的原因卻是由于并聯(lián)電阻存在輕微虛接,導致并聯(lián)在轉速給定端子上的電阻有時(shí)會(huì )因接觸不良導致并聯(lián)電阻出現無(wú)窮大的情況,使得給定信號一直最大造成信號失真,最終導致皮帶秤不受控制,一直全速運轉。
為此,需要加強對皮帶秤的檢修,不僅要對儀表表頭和傳感器進(jìn)行檢查,更要對控制線(xiàn)路進(jìn)行系統緊固,特別是有多根線(xiàn)并聯(lián)相接的端子,要不定期檢查和重新接線(xiàn),保證線(xiàn)路有效連接,防止信號失真造成的隱蔽故障的發(fā)生。
來(lái)源:中國水泥備件網(wǎng)
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